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超濾預(yù)處理在鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)中的應(yīng)用

       膜分離技術(shù)是近30多年來(lái)發(fā)展非常迅猛的一種技術(shù),與常規(guī)方法相比具有能耗低、單級(jí)分離效率高、裝置簡(jiǎn)單、沒有相變等優(yōu)點(diǎn)。超濾(UF)是一個(gè)單純的物理分離過程,超濾膜的孔徑介于納米與微米之間,采用超濾設(shè)備代替?zhèn)鹘y(tǒng)的砂濾、活性炭、微濾,作為反滲透法的預(yù)處理,能夠連續(xù)穩(wěn)定地提供低濁度、低SDI值的產(chǎn)水,使系統(tǒng)運(yùn)行更加穩(wěn)定,提高了反滲透膜設(shè)備的性能,延長(zhǎng)了清洗周期。
 

1、超濾系統(tǒng)概述

      上海焦化有限公司2003年的4萬(wàn)噸苯酐/年技措項(xiàng)目中與其配套了25 m3/h 全膜法二級(jí)除鹽水系統(tǒng),將超濾作為反滲透的預(yù)處理應(yīng)用于鍋爐補(bǔ)給水的制備中,具體工藝流程為:進(jìn)水經(jīng)100?m多介質(zhì)過濾器、超濾后經(jīng)二級(jí)反滲透處理,EDI處理,然后供鍋爐使用。超濾預(yù)處理系統(tǒng)如圖1所示。

      本超濾預(yù)設(shè)備采用海得能HYDRAcap60超濾膜元件,共9支,膜內(nèi)徑為0.7mm,外徑為1.2 mm,膜孔徑0.01~0.02?m,外壓式中空纖維膜,系統(tǒng)產(chǎn)水量40T/h,回收率〉90%,運(yùn)行壓力<0.3MPa。

      UF設(shè)備運(yùn)行自動(dòng)化程度高,采用運(yùn)行—反洗—運(yùn)行交替方式,膜過濾周期為40min,反沖洗時(shí)間為90s,反沖洗水取自于超濾部分產(chǎn)水。在運(yùn)行平穩(wěn)的情況下堅(jiān)持每個(gè)月進(jìn)行一次化學(xué)清洗。

2、運(yùn)行情況

       苯酐二級(jí)除鹽水裝置于2004年3月安裝調(diào)試完成,并于當(dāng)年6月開始投入正式生產(chǎn),期間設(shè)備整體運(yùn)行較為穩(wěn)定。

       從04年12月初開始,原水多介質(zhì)過濾器和超濾系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重堵塞,原水多介質(zhì)過濾器幾乎每周需要更換濾芯(以前一月一次),超濾流量下降25%,運(yùn)行壓力不斷上升。首先,調(diào)整工藝運(yùn)行參數(shù),縮短產(chǎn)水時(shí)間,延長(zhǎng)其反沖洗和正沖洗的時(shí)間,繼而又對(duì)機(jī)組采取了大水量的連續(xù)反沖洗、正沖洗操作,發(fā)現(xiàn)效果只能維持很短的一段時(shí)間,機(jī)組的產(chǎn)水量和TMP又重新惡化。其次,拆下其中一支反沖洗后的超濾膜,發(fā)現(xiàn)膜入口處有棕黃色粘滑性膠狀物,同時(shí)對(duì)原水水質(zhì)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)原水水質(zhì)發(fā)生較大變化,尤其是COD指標(biāo)變化較大。根據(jù)上述依據(jù),初步判斷超濾設(shè)備主要受到了水中有機(jī)物和微生物的污染。

      該公司于12月中旬,在原水100?m多介質(zhì)過濾器前增加FeCl3絮凝劑加藥系統(tǒng),2臺(tái)無(wú)閥濾池設(shè)備,以去除水中易造成膜污染的膠體物質(zhì)。同時(shí),投入人力在數(shù)天中連續(xù)進(jìn)行化學(xué)清洗,超濾系統(tǒng)運(yùn)行壓力基本穩(wěn)定,并在京華最高產(chǎn)量需求下維持了一個(gè)月。

      2005年1月下旬開始,超濾系統(tǒng)運(yùn)行壓力又不穩(wěn)定,又對(duì)超濾膜進(jìn)行連續(xù)數(shù)次清洗,但每次清洗后的正常運(yùn)行只能維持一周左右。頻繁的膜清洗,影響苯酐生產(chǎn),被迫降負(fù)荷生產(chǎn)。

      為了徹底解決問題,2005年3月份,該公司在不影響生產(chǎn)用水,保證原水處理裝置運(yùn)行,并且在經(jīng)濟(jì)、有效的前提下對(duì)超濾預(yù)處理系統(tǒng)進(jìn)行改造,如圖2所示。具體分以下步驟:

    (1)調(diào)整加藥系統(tǒng),在無(wú)閥濾池前加入殺菌劑NaClO和聚合鋁,通過管道混合器混合后再過濾,可提高加藥效果。

    (2)在100?m過濾器前增加2臺(tái)活性炭過濾器(1用1備)、1臺(tái)反洗泵及1只電動(dòng)閥,炭過濾器用于吸附原水中的絕大部分有機(jī)物、膠體等,可大幅減輕原水多介質(zhì)過濾器和超濾設(shè)備的負(fù)擔(dān)。

    (3)增加現(xiàn)場(chǎng)SDI測(cè)試儀,對(duì)原水水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)控。

    (4)在原超濾裝置上增加四支膜, 保證在超濾流量下降的情況下也能滿足生產(chǎn)用水需求。

    (5)考慮到反滲透及EDI設(shè)備的化學(xué)清洗,增加一臺(tái)容積150m3水箱與超濾產(chǎn)水箱連通,并且對(duì)有問題隱患的管道閥門進(jìn)行更換。

      該系統(tǒng)自5月份改造完成后,超濾裝置進(jìn)水pH為4~10,TOC<2mg/L,產(chǎn)水SDI<2,至今系統(tǒng)一直運(yùn)行穩(wěn)定。

3、超濾系統(tǒng)應(yīng)用注意事項(xiàng)

       超濾工藝作為一項(xiàng)新型的技術(shù)已獲得廣泛的應(yīng)用,但由于此項(xiàng)技術(shù)的特點(diǎn),具體應(yīng)用時(shí)還需全面考慮?,F(xiàn)結(jié)合本公司超濾+反滲透 +EDI聯(lián)合水處理工藝運(yùn)行至今出現(xiàn)的一些問題探討如下:

     (1)超濾UF的運(yùn)行一定要防止水源突然惡化,要確保UF前的處理設(shè)備起到應(yīng)有的作用,防止進(jìn)入不合格的水,造成超濾膜嚴(yán)重污堵,影響出水,需要多次清洗后才能解決。

     (2)適時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)清洗,控制微生物的滋長(zhǎng)。超濾膜使用到一定時(shí)間應(yīng)進(jìn)行清洗,否則會(huì)影響產(chǎn)水量,增加阻力。通常在產(chǎn)水量降低10%時(shí)就進(jìn)行清洗,清洗方法采用先藥液浸泡,然后等壓循環(huán)清洗。如用多種清洗液清洗,每次清洗后應(yīng)排盡殘液并用清水沖洗干凈再換另一種藥品。

     (3)清洗劑應(yīng)針對(duì)污染源選用,在實(shí)際中可根據(jù)進(jìn)水水質(zhì)變化情況、運(yùn)行數(shù)據(jù)、 保安過濾器內(nèi)的沉積物、超濾膜表面沉積物的成分等分析污染物的類型,并注意清洗液應(yīng)對(duì)膜及組件材料無(wú)化學(xué)損傷。

     (4)系統(tǒng)設(shè)計(jì)一定要嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)。本公司設(shè)計(jì)時(shí)按照超濾膜正常產(chǎn)水通量進(jìn)行設(shè)備購(gòu)置,采用海得能HYDRAcap60超濾膜元件,共9支。由于對(duì)原水水質(zhì)變化估計(jì)不足,當(dāng)水質(zhì)惡化時(shí),使得超濾膜污染,水回收率下降,壓差增加,增加了清洗頻率,造成當(dāng)初設(shè)計(jì)的超濾系統(tǒng)到達(dá)負(fù)荷極限。因此在系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)不應(yīng)該過分降低造價(jià)使裝置的濾膜元件減少。

     (5)做好膜及系統(tǒng)的停運(yùn)保護(hù)。膜組件停運(yùn)必須進(jìn)行充分清洗,然后密封濕態(tài)保存。若時(shí)間短(10天內(nèi))應(yīng)打循環(huán)并每1天換一次水。如長(zhǎng)時(shí)間停運(yùn),(10天以上)應(yīng)用1.0%甲醛水溶液浸泡,并每月檢查一次,夏天控制環(huán)境溫度在25℃以下以防霉變。冬天應(yīng)防凍,必要時(shí)加入10%—20%的甘油。建議設(shè)備長(zhǎng)期運(yùn)行。

4、結(jié)束語(yǔ)

       目前超濾膜正越來(lái)越多地應(yīng)用到反滲透的預(yù)處理中,構(gòu)成所謂的集成膜處理系統(tǒng)(IMS),用超濾代替?zhèn)鹘y(tǒng)的砂濾、活性炭、微濾是今后水處理工藝的一個(gè)新的發(fā)展趨勢(shì)。但超濾膜的選用需結(jié)合水源地的水質(zhì)情況來(lái)選用,若源水污染嚴(yán)重,超濾膜設(shè)備去除溶解性有機(jī)物存在很大局限性,必須與其他技術(shù)組合才能達(dá)到超濾的預(yù)定效果。